湛江發(fā)電廠3號(hào)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁采用三機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng),GEC-1型全數(shù)字式非線性勵(lì)磁調(diào)節(jié)器。勵(lì)磁系統(tǒng)由主勵(lì)磁機(jī)輸出的交流電流,經(jīng)三相全波橋式接成的硅整流柜整流后供給發(fā)電機(jī)勵(lì)磁,而交流主勵(lì)磁機(jī)的勵(lì)磁則由中頻永磁副勵(lì)磁機(jī)經(jīng)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器的可控硅整流后供給。調(diào)節(jié)器根據(jù)發(fā)電機(jī)電壓、電流互感器取得的調(diào)節(jié)信號(hào),實(shí)現(xiàn)機(jī)組勵(lì)磁的自動(dòng)調(diào)節(jié)。發(fā)電機(jī)通過調(diào)節(jié)勵(lì)磁可以在發(fā)電機(jī)出口建立電壓,發(fā)電機(jī)并網(wǎng)后,通過調(diào)節(jié)勵(lì)磁,可以維持局部電網(wǎng)的電壓穩(wěn)定,控制局部電網(wǎng)的充電功率。湛江電廠開展進(jìn)相運(yùn)行,充分利用發(fā)電機(jī)這一固有的能力,吸收系統(tǒng)多余的無功,維持較好的電能質(zhì)量,但是,由于進(jìn)相運(yùn)行是降低機(jī)組的熱穩(wěn)定性和靜穩(wěn)定極限為代價(jià)來實(shí)現(xiàn)的,加上3號(hào)發(fā)電機(jī)在設(shè)計(jì)、調(diào)試和運(yùn)行時(shí)沒有考慮進(jìn)相運(yùn)行,因此,機(jī)組應(yīng)經(jīng)過進(jìn)相試驗(yàn)后,才可以正式投入進(jìn)相運(yùn)行。
1 事故經(jīng)過
1999-09-03T16:07,3號(hào)發(fā)電機(jī)在手動(dòng)勵(lì)磁方式時(shí),在進(jìn)相運(yùn)行試驗(yàn)中發(fā)生失磁事件,試驗(yàn)人員立即手動(dòng)將發(fā)電機(jī)與電網(wǎng)解列,沒有造成局部電網(wǎng)穩(wěn)定性破壞。
事故前按照《湛江發(fā)電廠3號(hào)發(fā)電機(jī)進(jìn)相運(yùn)行試驗(yàn)方案》,電網(wǎng)方面,化州500 kV變電站退出3×40 Mvar電抗器,湛江地區(qū)投入部分電容器(退出吸收感性無功功率的電抗器,投入發(fā)出感性無功功率的電容器,增加電網(wǎng)無功儲(chǔ)備),粵西地區(qū)有功負(fù)荷615 MW,無功負(fù)荷256 Mvar,按正常方式運(yùn)行。電廠方面,1,2,3號(hào)機(jī)組運(yùn)行(3×300 MW),實(shí)際出力510 MW,無功210 Mvar,
220kV母線電壓234 kV。3號(hào)發(fā)電機(jī)在手動(dòng)勵(lì)磁方式時(shí),在進(jìn)相運(yùn)行試驗(yàn)前,退出低勵(lì)限制、失磁保護(hù),匝間保護(hù)投測量,其余保護(hù)正常投入。3號(hào)機(jī)組有功150 MW,無功從100 Mvar降到-95 Mvar,各運(yùn)行參數(shù)在允許范圍內(nèi);第2次,3號(hào)機(jī)組有功200 MW,無功從60 Mvar降到-65 Mvar;第3次,3號(hào)機(jī)組有功250 MW,無功從30 Mvar降到-55 Mvar;第4次,3號(hào)機(jī)組有功300MW,無功從30 Mvar降到-6 Mvar,約2 s,3號(hào)發(fā)電機(jī)失磁,試驗(yàn)人員手動(dòng)將發(fā)電機(jī)與電網(wǎng)解列(由于試驗(yàn)前已經(jīng)退出失磁保護(hù),所以失磁保護(hù)沒動(dòng)作,只能手動(dòng)打閘解列)。
2 事故原因分析
(1) 在做300 MW運(yùn)行點(diǎn)的進(jìn)相試驗(yàn)時(shí),發(fā)電機(jī)在穩(wěn)定極限點(diǎn)附近失步,主要原因是一方面該手動(dòng)勵(lì)磁的馬達(dá)功率過大與原設(shè)備不匹配,調(diào)幅過大;另一方面有來自系統(tǒng)電壓或調(diào)速方面的較大擾動(dòng)。
(2) 3號(hào)發(fā)電機(jī)在手動(dòng)勵(lì)磁方式時(shí),由廠用電 (交流380V)供電,感應(yīng)調(diào)壓器手動(dòng)調(diào)壓、變壓器隔離和變壓,經(jīng)不可控橋整流的主勵(lì)備用勵(lì)磁裝置,在調(diào)節(jié)器不具備投入運(yùn)行情況下,可臨時(shí)滿足發(fā)電需要。從試驗(yàn)數(shù)據(jù)看,廠用6 kV電壓已降到下線值(5.7 kV),由于手動(dòng)勵(lì)磁方式是開環(huán)運(yùn)行,受廠用電供電系統(tǒng)影響較大。進(jìn)相運(yùn)行時(shí),發(fā)電機(jī)出口、6 kV母線電壓均不同程度減少,加快了手動(dòng)勵(lì)磁調(diào)節(jié)速度,使發(fā)電機(jī)出口電壓降得更低,容易造成失步。
(3) 由于該機(jī)組電抗值較大且又遠(yuǎn)離主網(wǎng),故其與主網(wǎng)的電氣距離較大,靜穩(wěn)極限較低,加之其阻尼在同型機(jī)組中也屬偏小,動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性較差,故在手動(dòng)勵(lì)磁方式時(shí),進(jìn)相運(yùn)行的能力較差,特別是在輸出有功較大時(shí),不具備進(jìn)相運(yùn)行的能力。
3 改進(jìn)措施
(1) 更換手動(dòng)勵(lì)磁的馬達(dá)與原設(shè)備匹配,保證手動(dòng)勵(lì)磁具備良好的調(diào)節(jié)性能。
(2) 建議手動(dòng)勵(lì)磁工作電源由工作段(交流380 V)供電改為廠用共用段(交流380 V)供電,防止本機(jī)工作電壓降低太多影響手動(dòng)勵(lì)磁輸出,減少外界因素的干擾。
(3) 在手動(dòng)勵(lì)磁方式時(shí),進(jìn)相運(yùn)行的能力較差,不作進(jìn)相運(yùn)行,在系統(tǒng)電壓較高和投入自動(dòng)勵(lì)磁調(diào)節(jié)器的情況下才開展進(jìn)相運(yùn)行。